“以前每天要人工采樣6次,數據滯后還容易出錯,現在坐在中控室就能看到實時數據,傳感器運行半年沒出過一次故障。"吉林省某市自來水廠負責人李工對改造效果贊不絕口。2024年,該廠投資380萬元進行水質監測系統升級,核心替換為博取儀器IEC-DNFA感應式電導率傳感器,實現從水源水到出廠水的全流程監測,數據準確率從89%提升至99.8%,運維成本降低70%。
該廠原有系統采用電極式電導率傳感器,面臨三大難題:
• 維護頻繁:水源水藻類多,電極每月需酸洗2次,每次停機2小時,影響供水連續性;
• 數據漂移:冬季水溫低至0℃時,傳感器誤差超±5%,多次被疾控中心通報;
• 安裝受限:原水管道為DN800 PVC材質,無法焊接法蘭,傳統傳感器安裝困難。
針對痛點,博取技術團隊提供定制方案:
1. 核心設備:選用IEC-DNFA感應式傳感器(PFA材質),無電極設計避免藻類附著,配合自動清潔刷,維護周期延長至6個月;
2. 溫度補償:內置Pt1000熱電阻,在0~80℃范圍內實現±0.5℃精度補償,解決低溫誤差問題;
3. 安裝創新:采用卡箍式安裝(適配DN800管道),無需停水改造,施工僅用4小時。
系統運行半年后,實現三大改善:
• 數據質量:電導率測量誤差穩定在±1.5%以內,符合DB31T 1091-2025標準要求,通過省級水質監測考核;
• 運維效率:人工成本從8人降至2人,年節省工資48萬元,傳感器故障率從15次/年降至0次;
• 工藝優化:通過監測濾后水電導率變化,優化活性炭濾池反沖洗周期,使濾料壽命延長1年,節約更換成本25萬元。
“最意外的是抗干擾能力,"李工補充道,“去年臺風期間,市電波動導致其他儀表數據跳變,只有博取傳感器保持穩定,這讓我們放心了。"
1. 材質適配:水源水選PFA/PEEK材質,避免腐蝕;
2. 安裝靈活:優先卡箍、套管式設計,減少管道改造;
3. 數據兼容:支持Modbus RTU協議,無縫對接SCADA系統。
目前,該廠已將博取傳感器推廣至5個取水口,成為當地飲用水安全監測的示范項目。
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